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UNEXPO. K. Díaz, J. López. Correlación de las Propiedades Fisicoquímicas del Ánodo Cocido con la Temperatura final de Cocción en el Sistema de Control Automático en Horno II. 324 CORRELACION DE LAS PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS DEL ÁNODO COCIDO CON LA TEMPERATURA FINAL DE COCCIÓN EN EL SISTEMA DE CONTROL AUTOMÁTICO EN HORNO II Díaz, Kairusan., López Jesús, [email protected], [email protected] UNEXPO estructura final y por lo tanto no se promueva la formación Resumen—El objetivo de este estudio es correlacionar las de una alta porosidad en la fase aglutinante. Se cuenta con un propiedades fisicoquímicas del ánodo cocido con el sistema de laboratorio analítico donde se realizan los ensayos a los ánodos control automático, la metodología empleada fue de colocar cocidos con el fin de establecer si las propiedades 57 ánodos en verde escogidos aleatoriamente con su fisicoquímicas se encuentran dentro de especificaciones identificación y colocadas en las mejores fosas del horno. establecidas por las normas establecidas. Estas propiedades Durante la cocción, el estudio de las secciones se efectuó empleando los procesos en automático y manual, a través de nos darán indicación de que algún parámetro en el proceso bien sea en la (CIAPI), cocción óDirección en la fabricación de los ánodos un software, los valores de temperaturas de las a la Centroregistrándose Interdisciplinario de Investigación Aplicada Ingeniería de Investigación y están curvas reales y teóricas. El resultado de la investigación fallando lo cual trae consecuencias desfavorables en el proceso permitióPostgrado establecerdeque el sistema automático genera mejores la Universidad Nacional Experimental Politécnica ―AntoniosiJosé Vice-Rectorado Puertoestudios de reducción no de es Sucre‖, controlado. En los últimos resultados que el sistema de cocción en manual, a pesar de que realizados se ha determinado que ciertas propiedades se el mismo presenta problemas de continuidad desarrollándose Ordaz. encuentran fuera de especificación, lo que ha conllevado a la de manera intermitente durante el proceso de cocción del ánodo, debido posiblemente a la falta de actuadores, también realización de un estudio a nivel de cocción en el sistema de con este estudio se encontró que se suscitan fluctuaciones de control automático con el fin de realizar un seguimiento del temperatura significativas entre las curvas de calentamiento ciclo de cocción de cada una de las secciones bajo estudio, de real con respecto a la teórica utilizando el sistema de control manera de comparar las curvas teóricas y reales de cocción que automático, generan alteraciones tanto a las propiedades se conciben en dicho sistema, lo que permitirá diagnosticar las fisicoquímicas que depende principalmente de la cocción fallas que se generan durante la cocción de las secciones bajo como al proceso mismo. Se observó que la cocción del ánodo estudio y de evaluar el comportamiento de este sistema con el también depende del estado físico en que se encuentre las uso de controladores adicionales. secciones del horno. Palabras clave— Ánodo, brea, cocción, sistema de control II. DESARROLLO automático. I.- INTRODUCCIÓN Una vez que se ha obtenido una pasta anódica con una formulación optimizada y luego de haber conformado el bloque anódico verde, es importante cocer dicha masa de manera óptima pues de lo contrario se puede crear un pobre coque residual, una rápida expansión y contracción del compuesto causando grietas, drástico incremento de la porosidad, pobre adhesión entre el agregado y el coque residual, incremento de la resistividad eléctrica y baja densidad volumétrica, que originan un ánodo cocido de baja calidad. La cocción de ánodo se realiza en hornos de tipo cerrados de flujo vertical, el cual consta de un sistema de control automático, donde debe mantener una rata baja de calentamiento apropiada, con el fin de producir una mejor carbonización que permita que la brea coquize sin dejar atrapado los gases en la 1.1.- Recolección de Muestras Una vez conformado el ánodo en verde y marcado el número correspondiente a su historial con tiza ―el soldador‖, estos son trasladados hacia el patio de almacenamiento de core o ánodos en estudio, cuando se obtiene una gran población de estos ánodos, se toman un grupo al azar y por medio del mortacarga son transportados hacia la grúa kone para ser conducidos por el convello aéreo, con el fin de emparchar o llenar los orificios de los ánodos donde van a ser colocadas las varillas, con una mezcla de aserrín y fino de coque(por cada saco de aserrín se utilizan 3 tobos de fino de coque), conservando su tamaño original, para luego ir al proceso de reducción en las celdas electrolíticas. 1.2.- Carga de los Ánodos en Verde en Horno II. Luego de haber llenado los orificios de los ánodos con la mezcla, estos son nuevamente marcados con el número de su Jornadas de Investigación 2012 325 UNEXPO. K. Díaz, J. López. Correlación de las Propiedades Fisicoquímicas del Ánodo Cocido con la Temperatura final de Cocción en el Sistema de Control Automático en Horno II. historial en lugares visibles. La grúa NKM 3 los coloca en posiciones determinadas por la cantidad de ánodos y una vez verificado el cronograma de carga, suministrado por el supervisor de turno, se procede a tomar notas de las posiciones de los ánodos y del número de la fosa donde van a ser colocados, luego por medio de la grúa NKM 3, se posicionan dentro de la sección en la capa B y se rellana con coque metalúrgico, colocándose seguidamente la fibra y la bóveda una vez que se realiza el cambio de fuego, de acuerdo a la zona de cocción. 09:18 18:36 03:54 13:12 22:30 07:48 17:06 02:24 11:42 21:00 06:18 15:19 00:37 09:55 19:13 1300 1200 1100 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 04:17 Temperatura (ºC) Curva de cale ntam ie nto re al Vs . te órica de la s e cción de horno 4-II Tie m po (h) Curva te orica Curva re al Grafica Nº 1. Curva de cocción real vs. Teórica de la sección del Horno 4-II. 2.1.1 Seguimiento del ciclo de cocción de cada una de las secciones bajo estudio en el sistema automático, tomando como referencia las curvas de cocción reales y teóricas generadas. En la gráfica Nº 1 se observa que la curva de cocción real se encuentra inicialmente por debajo de la curva de cocción teórica en un intervalo de tiempo de (200 – 350ºC) durante la primera etapa de precalentamiento, pero posteriormente entre el rango de temperatura de 350 a 850ºC la curva real se mantienen por encima de la curva teórica, permaneciendo así hasta entrar en la etapa del tiempo de mantenimiento (Soaking Time), donde se visualizan variaciones de temperatura, por encima y por debajo de 1250 ºC. Jornadas de Investigación 2012 07:53 20:43 09:33 22:23 11:13 00:03 12:53 01:43 14:33 03:23 16:13 05:03 1300 1200 1100 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 17:53 2.1.- Resultados y análisis. Curva de calentam iento real Vs. Teórica de la sección de horno 21-II 06:43 Diariamente se observa el comportamiento de la curva de cocción de la sección en estudio con el fin de evaluar alguna perturbación en el proceso, y se revisan variables como: temperatura de cocción, temperatura del manifold y hora de cambio de la sección en seguimiento. Estos datos son registrados en un programa o software denominado Sistema de Control y Supervisor de Hornos II, el cual registra y almacena todos los datos procesados, ofrece gráficas reales y teóricas del proceso, especificando las zonas de cocción y tiempo de mantenimiento o Soaking Time. 19:33 1.4.- Seguimiento de los ánodos a través del computador. En la gráfica Nº 2, se visualiza que la curva de cocción real en la etapa de precalentamiento se mantiene por debajo de la curva de cocción teórica en el rango de temperatura de 150 a 500 ºC, lo que determina que probablemente parte de los volátiles que constituyen la brea de alquitrán usada para la fabricación del ánodo, no se desprendieron en la velocidad correspondiente, dando como resultado que parte de esos gases quedaran atrapados en el ánodo generando un desprendimiento brusco de los mismos durante la etapa de cocción, produciéndose porosidad y grietas, que dependiendo de sus dimensiones, afectan la calidad del ánodo al extremo de desecharlo en las celdas de reducción. 08:23 Una vez colocados los ánodos en las fosas de la sección, se registran en el libro de reporte de ánodos probeteados (core), las posiciones con su respectivas fosas, la posición de la cámara de combustión, el día de la colocación del ánodo en la sección y el turno en el cual fue puesta en funcionamiento. Temperatura(ºC) 1.3.- Registro en el Libro de reporte de Ánodos Probeteados (CORE). Tiem po(h) Curva teórica curva real Grafica Nº 2. Curva de cocción real vs. Teórica de la sección del Horno 21-II. 2.1.2 Seguimiento del ciclo de cocción de cada una de las secciones bajo estudio en el sistema Manual, tomando como referencia las curvas de cocción reales y teóricas generadas. En la gráfica Nº 3, se observa que la curva de cocción real en la etapa de precalentamiento durante el tratamiento térmico o cocción presenta un comportamiento descendente con respecto a la curva teórica, lo que origina problemas a la hora de ubicarse en un valor óptimo en la etapa de mantenimiento o Soaking Time, ya que no alcanza el punto limite entre la 326 UNEXPO. K. Díaz, J. López. Correlación de las Propiedades Fisicoquímicas del Ánodo Cocido con la Temperatura final de Cocción en el Sistema de Control Automático en Horno II. misma y la zona precedente, de esta manera, la etapa de mantenimiento llega a ser mas corta, y la cocción es incompleta, trayendo como consecuencia que al proceso de cocción (Soaking time) se deba alargar el ciclo de cocción para garantizar la homogeneidad en el ánodo, de esta manera se consume mas energía y el proceso es menos productivo. 23:42:00 11:14:00 22:46:00 10:18:00 21:50:00 09:22:00 20:54:00 08:12:00 19:44:00 07:16:00 18:48:00 06:20:00 17:52:00 05:24:00 16:37:00 1300 1200 1100 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 04:09:00 Temperatura(ºC) Curva de cale ntam ie nto re al Vs . te órica de la s e cción 21 de horno II Tie m po(h) Curva Re al Curva Te órica Gráfica Nº 3 Curva de cocción real y teórica de la sección 21-II En el primer caso (sección 4), esto pudo haberse generado por el incremento de temperatura en la etapa de precalentamiento con un ascenso de la curva real con respecto a la teórica (Gráfica Nº 1), que al alcanzar la etapa de tiempo de mantenimiento (Soaking time) no alcanza la estabilización, de esta manera la cocción no es lo suficientemente adecuada en la primera etapa (precalentamiento) para alcanzar una densidad apropiada, además considerando la variabilidad de la materia prima utilizada para la fabricación del ánodo que se establece como uno de los elementos que pueden ocasionar dicha anomalía. Densidad aparente de las secciones 4 y 21 del sistem a de control autom atico Densidad aparente (gr/cm3) Curva de calentamiento real Vs. teórica de la sección de horno 32-II 1,65 1,6 1,55 1,5 1,45 1,4 200 220 240 260 280 300 320 340 360 Tiempo(h) Curva real 17:21:00 04:03:00 14:45:00 01:18:00 12:00:00 22:42:00 09:24:00 20:06:00 06:48:00 17:30:00 04:12:00 14:54:00 01:36:00 12:18:00 Probetas m onitoriados 23:00:00 1300 1200 1100 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 09:42:00 Temperatura(ºC) En la gráfica Nº 4, se visualiza que en la etapa de precalentamiento inicialmente hay descenso de la curva real con respecto a la teórica pero posteriormente alcanza el nivel de la curva teórica aproximadamente a los 625 ºC. Para la etapa de mantenimiento o Soaking Time, la curva de cocción real presenta fluctuaciones de temperatura. En la gráfica Nº 5, se representan los valores obtenidos para la densidad aparente de las secciones 4 y 21, en la misma se observa que solo 13 ánodos se encuentran dentro del rango de especificación (1,54 – 1,60 gr/cm3), establecido por la norma ASTM C135-66 (1976)[1], y los 15 ánodos restantes se encuentran fuera de especificación, por debajo del rango óptimo; lo que representa un 46% dentro y 54% fuera del rango respectivamente. Estos 15 ánodos fuera de especificación se hayan distribuido de la siguiente manera: En la sección 4, solo 6 ánodos de una población de 12 se ubican fuera de rango y para la sección 21 con una población de 16 ánodos solo 9 se ubican fuera de rango. Curva teórica sección 4 sección 21 Mínimo Máximo Gráfica Nº 5. Densidad aparente de las secciones 4 y 21 del sistema De control automático de horno II Gráfica Nº 4. Curva de cocción real vs. teórica de la sección 32-II 2.1.3 Determinación de las propiedades fisicoquímicas de los ánodos monitoreados en las secciones bajo estudio, en Hornos II con el sistema de control automático. A continuación se analizaran las gráficas generadas por el estudio de las propiedades fisicoquímicas de los ánodos horneados en las secciones 4 y 21 en Hornos II, con el sistema de control automático, constituido por una población de 28 ánodos. Esta población se distribuye de la siguiente manera: Sección 4 conformada por 12 ánodos y sección 21 constituida por 16 ánodos. Jornadas de Investigación 2012 Para el segundo caso (sección 21), este hecho pudo haber ocurrido a causa de no controlar los volátiles que se desprende de la brea en la etapa de precalentamiento, tal como se muestra en el gráfico Nº 2, donde se visualiza que la expulsión de los volátiles de la brea de alquitrán fue de una manera somera, generando que cuando se transcienda en la etapa de mantenimiento (Soaking time), estos gases se desprendan de una manera violenta y produzcan poros y grietas al ánodo, afectando la calidad del mismo en la celda de reducción[2]. La gráfica Nº 6, corresponde a la resistividad eléctrica, donde se muestran gráficamente 6 ánodos fuera del rango de especificación (52-58 micro ohm-metro), establecido por la norma ASTM C611-67 (1980)[3]. Llevando este resultado a 327 UNEXPO. K. Díaz, J. López. Correlación de las Propiedades Fisicoquímicas del Ánodo Cocido con la Temperatura final de Cocción en el Sistema de Control Automático en Horno II. Perm eabilidad de las secciones 4 y 21 del sistem a de control autom atico Permeabilidad (nPm) porcentaje se tiene que el 21% se encuentra fuera de especificación y que el 79% se encuentra dentro de rango. En este caso se determina un alto porcentaje de valores dentro del rango óptimo, que se manifiesta a una cocción favorable durante la etapa de mantenimiento o Soaking Time que determina directamente esta propiedad, como se observa en las gráficas Nº 1 y 2, donde se visualiza una etapa de mantenimiento con fluctuaciones mínimas que presentan una linealidad teórica – práctica bastante aceptable. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 200 220 Sección 4 280 300 320 340 Sección 21 220 240 260 280 300 Probetas m onitoriadas Sección 21 Mínim o 320 340 360 Máxim o Gráfica Nº 6 Resistividad eléctrica de las secciones 4 y 21 del sistema De control automático de horno II La permeabilidad de los ánodos estudiados en estas secciones se representan en la gráfica Nº 7, en donde se puede observar que solo 4 ánodos se encuentran fuera de rango establecido por la norma R & D carbon[4]. Representando este valor en porcentaje se tiene que el 86% se encuentra dentro de especificación. Al observar el gráfico Nº 7, se visualiza que los 4 ánodos fuera de rango pertenecen a la sección 21. Este resultado es lógico de pensar ya que al relacionarlo con la curva de cocción de esa sección (ver gráfico Nº 2), se muestra una curva real que desciende al principio de la etapa de precalentamiento con respecto a la teórica, que genera el desprendimiento inadecuado de volátiles, que al incrementar la temperatura bruscamente probablemente salen rápidamente dejando mayor cantidad de poros de mayor tamaño, generando permeabilidades mayores inapropiadas para el proceso. Estos resultados encontrados por encima del máximo del rango establecido también pudieron originarse por problemas de fabricación del ánodo, tales como: exceso de brea de alquitrán o por la mala calidad de las materias primas. La permeabilidad es inversamente proporcional a la densidad aparente, es por ello que una densidad aparente baja (gráfica Nº 5) conduce a permeabilidades altas, mayor porosidad. La alta permeabilidad puede ser causada por el uso de coque de petróleo con una baja densidad vibrada, por una receta inadecuada o por pobres condiciones de mezclado. Jornadas de Investigación 2012 360 Máxim a Gráfica Nº 7 Permeabilidad de las secciones 4 y 21 sistema De control automático de horno II del La grafica Nº 8 representa la conductividad térmica (w/mºK), observándose que solo 1 ánodos de la sección 21 se encuentra fuera del rango de especificación, establecido por la norma R & D LTD carbon[4]. Tomando en cuenta que la conductividad térmica depende principalmente de la temperatura de cocción final, es decir, del tiempo de mantenimiento (Soaking time). Conductividad térm ica de las secciones 4 y 21 del sistem a de control autom atico Conductividad térmica (W/mºK) Resistividad electrica(microOhmmetro) Sección 4 260 Probetas m onitoriadas Resistivdad electrica de la secciones 4 y 21 del sistem a de control autom atico 59 58 57 56 55 54 53 52 51 200 240 6 5 4 3 2 1 200 220 240 260 280 300 320 340 360 Probetas m onitoriadas Sección 4 Sección 21 Mínim o Máxim o Gráfica Nº 8. Conductividad térmica de las secciones 4 y 21 del sistema De control automático de horno II La gráfica Nº 9 representa la reactividad al CO 2 (polvo %), donde cabe destacar que los 28 ánodos estudiados de las secciones 4 y 21 , se encuentran fuera del máximo de especificación (máxima 2), establecido por la norma R & D carbon LTD[4]. El polvo al CO2 se dice que es uno de los parámetros más críticos debido a que su alta cantidad disminuye la eficiencia en la celda y esto actúa como barrera en la conducción de la corriente, lo que origina que el voltaje de operación aumente y produzca el efecto anódico. Esta reactividad al CO2 se ve fuertemente afectada por la fabricación del ánodo así como también por efectos catalíticos de pureza como el sodio, hierro y calcio. 328 UNEXPO. K. Díaz, J. López. Correlación de las Propiedades Fisicoquímicas del Ánodo Cocido con la Temperatura final de Cocción en el Sistema de Control Automático en Horno II. Reactividad al CO2(Polvo%) de las secciones 4 y 21 del sistem a de control autom atico Reactividad al CO2(Polvo%) 10 8 6 4 2 0 200 220 240 260 280 300 320 340 360 Probetas monitoriadas Sección 4 Sección 21 Máxim o Gráfica Nº 9. Reactividad al CO2 (Polvo %) de las secciones 4 y 21 del sistema De control automático de horno II. La reactividad al aire (polvo %), para las secciones 4 y 21, se representa en la gráfica Nº 10, donde se observa que los valores de dicha propiedad para los 28 ánodos monitoreados se encuentran fuera del rango óptimo para un máximo de 4 %, establecido por la norma R & D carbon LTD[4]. Este hecho se debe según y conforme a la materia prima utilizada para la fabricación del ánodo, específicamente por la reactividad del coque y de los cabos. Aunado a un rango de cocción inadecuado para alcanzar valores óptimos de reactividad al aire. ASTM C135-66 (1976)[4]. Llevando estos resultados a porcentaje se tiene que el 76% se encuentra fuera de especificación y solo el 24% se encuentra dentro del mismo. Estos 22 ánodos fuera de rango se hayan distribuido consecuentemente de tal forma: En la sección 21, de 12 ánodos monitoreados 9 de ellos se ubican fuera de rango y en la sección 32 de 17 ánodos monitoreados 13 de estos están fuera de especificación. Los valores arrojados en las secciones 21 y 32 son críticos. Estos resultado era de esperarse ya que al observarse los gráficos Nº 3 y 4 de la curva de calentamiento real vs. teórica, se visualiza que en la etapa de precalentamiento la proporción de los volátiles desprendidos de la brea de alquitrán no fue la óptima, lo que significa que gran cantidad de gases pudieron haber quedado atrapados en el ánodo. Estas baja temperatura de precalentamiento genera una mala cocción en la etapa de mantenimiento ya que se produce un corto Soaking time debido a que la temperatura de mantenimiento se incorpora o empieza por debajo de la curva de cocción teórica generando un nuevo proceso de cocción y esto a su vez conduce a mayores gastos energéticos y consumo del horno. Es necesario destacar que el precalentamiento va a depender de varios factores tales como: estado físico en que se encuentran las secciones, de la abertura del By-pass, del manifold, fugas en las secciones de estudio, etc[5]. Densidad aparente de las secciones 21 y 32 en el sistem a m anual 12 10 8 6 4 2 0 200 Densidad aparente Reactividad al aire (Polvo%) Reactividad al aire (Polvo%) de las secciones 4 y 21 del sistem a de control autom atico 220 240 260 280 300 320 340 360 1,65 1,6 1,55 1,5 1,45 356 366 Probetas m onitoriadas Sección 21 Máxim o Gráfica Nº 10. Reactividad al aire (Polvo %) de las secciones 4 y 21 del sistema de control automático de hornoLa II. 2.1.4 Determinación de las propiedades fisicoquímicas de los ánodos monitoreados en las secciones bajo estudio, en Hornos II con el sistema de control manual. A continuación se analizaran las gráficas de las propiedades fisicoquímicas de los ánodos horneados en las secciones 21 y 32 de horno II, con el sistema de manual, en el cual tiene una población de 29 ánodos. Esto ánodos se encuentran dividido de la siguiente manera: Sección 21 conformada por 12 ánodos y la sección 32 constituida por 17 ánodos.La gráfica Nº 11 corresponde a la densidad aparente (gr/cm3), donde se puede observar que de los 29 ánodos monitoreados 22 de ellos se encuentran fuera de especificación establecido por la norma Jornadas de Investigación 2012 386 396 406 416 Probetas m onitoriadas Sección 21 Sección32 Mínimo Máximo Gráfica Nº 11. Densidad aparente de las secciones 21 y 32 del sistema Manual de horno II Resistividad electrica de las secciones 21 y 32 del sistem a m anual Resistividad electrica(microOhmmetro) Sección 4 376 62 60 58 56 54 52 50 48 356 366 376 386 396 406 416 Probetas m onitoriadas Sección 21 Sección 32 Mínim o Máxim o Gráfica Nº 12. Resistividad eléctrica de las secciones 21 y 32 del sistema Manual de horno II. 329 UNEXPO. K. Díaz, J. López. Correlación de las Propiedades Fisicoquímicas del Ánodo Cocido con la Temperatura final de Cocción en el Sistema de Control Automático en Horno II. observa que 9 ánodos se encuentran fuera de especificación por la norma R & D carbon[4]. Llevando estos resultados a porcentaje se tiene que el 31% se encuentra fuera de rango y el 69% se encuentra dentro de rango. Al visualizar el gráfico Nº 13, se observa que la sección 32 es la más resaltante y esto puede deberse a los factores perturbadores ya mencionados durante la cocción del ánodo tal como se observa en el gráfico Nº 4. 10 12 10 8 6 4 2 0 356 366 376 386 396 406 416 Probetas m onitoriadas 8 6 Sección 21 Sección 32 Máxim o 4 Gráfica Nº 15. Reactividad al CO2 (polvo) de las secciones 21 y 32 del sistema Manual de horno II 2 0 356 366 376 386 396 406 416 Probetas m onitoriadas Sección 21 Sección 32 Máxim a Gráfica Nº 13. Permeabilidad de las secciones 21 y 32 del sistema Manual de horno II. La gráfica Nº 14 Corresponde a la conductividad térmica (w/mºK), donde cabe destacar 23 ánodos de 29 se encuentran fuera de especificación establecido por la norma R & D carbon[4]. Llevando estos resultados a porcentaje se tiene que 79% se localiza fuera de rango, una cifra alarmante para el caso de la conductividad térmica, ya que como esta establecido esta propiedad depende netamente de la cocción del ánodo, esto infiere problemas en la cocción. Al observar el gráfico Nº 14, se nota que la mayoría de estos resultados están por debajo del mínimo de especificación, lo que significa que no hubo una buena cocción de ánodos, lo que se visualiza en los gráficos Nº 3 y 4, donde se percibe un corto Soaking Time. Conductividad térmica de las secciones 21 y 32 del sistema manual Conductividad térmica (W/mºK) Reactividad al CO2(Polvo%) de las secciones 21 y 32 del sistem a m anual 6 5 4 3 2 1 0 356 366 376 386 396 406 416 Probetas monitoriadas Sección 21 Sección 32 Mínimo Máximo Gráfica Nº 14. Conductividad térmica de las secciones 21 y 32 del sistema Manual de horno II Jornadas de Investigación 2012 La gráfica Nº 16 Corresponde a la reactividad al aire (polvo %), donde cabe mencionar que los 29 ánodos se encuentra fuera de rango establecido por la norma R & D carbon LTD[4]. Reactividad al aire(Polvo %) de las secciones 21 y 32 del sistem a m anual Reactividad al aire (Polvo %) Permeabilidad (nPm) Perm eabilidad de las secciones 21 y 32 del sistem a m anual La gráfica Nº 15, Pertenece a la reactividad al CO2 (polvo %), donde se visualiza que los 29 ánodos se encuentra fuera de rango establecido por la norma R & D carbon LTD[4]. Reactividad al CO2(Polvo %) La gráfica Nº 13 Representa la permeabilidad, donde se 12 10 8 6 4 2 0 356 366 376 386 396 406 416 Probetas m onitoriadas Sección 21 Sección 32 Máxim o Gráfica Nº 16. Reactividad al aire (polvo) de las secciones 21 y 32 del sistema Manual de horno II Para el caso de la Reactividad al CO2 (gráfico Nº 15) y la Reactividad al aire (gráfico Nº 16) se tiene que todos los valores están por encima del rango establecido por las especificaciones, en el primer caso todos sobrepasan al máximo 2%, y en el segundo sobrepasa al máximo de 4%, lo que se determina fundamentalmente aunado a una cocción inapropiada, según las gráficas Nº 3 y 4, donde se visualiza el desfase marcado de las curvas de cocción real y teóricas, a la materia prima utilizada en la fabricación de los ánodos, probablemente cabos de mala calidad, que no están óptimamente limpios, el tipo de coque, la brea, etc. Al comparar los resultados en cuanto a propiedades fisicoquímicas entre el sistema manual y el automático, se visualiza que el más resaltante en cuanto a los valores fuera de 330 UNEXPO. K. Díaz, J. López. Correlación de las Propiedades Fisicoquímicas del Ánodo Cocido con la Temperatura final de Cocción en el Sistema de Control Automático en Horno II. Jornadas de Investigación 2012 Una vez ejecutado todos estos cambios se iniciaron unas pruebas en el computador con el personal de control de proceso. Se realizaron modificaciones a los parámetros PID, que son los que ejecutan las órdenes para que la curva de cocción real no fluctué imperiosamente, pero esto no fue posible debido a que estos parámetros no mantenían a las curvas en linealidades y el error entre ellas era demasiado elevado. Debido a estas series de observaciones el personal de control y proceso junto al personal de instrumentación tomó la decisión de incorporarle varios controladores en las secciones donde se le habían realizado el cambio de la válvula principal a los dos puentes quemadores con el fin de observar el comportamiento en el proceso. Estos controladores, instalados de una manera directa por el personal de instrumentación en el sistema de control. Allí se pudo observar que el controlador en la etapa de precalentamiento mantenía cierta linealidad entre las curvas, esto era porque, este controlador en la etapa de precalentamiento trabajaba para 24 horas solamente, es decir era programable exclusivamente para esas horas, pero al entrar la curva de cocción real en la etapa de mantenimiento era óptimo 100% y mantenía una perfecta linealidad entre la curva de cocción real y la teórica. Curva de celentam iento real Vs. Teórica de la sección de horno 34-II con el controlador Tiem po(h) Curva real Curva teórica Gráfica Nº 17 Controlador en la sección 34-II 15:01 06:05 21:09 12:13 03:17 18:21 09:26 23:57 15:01 06:02 21:06 11:36 02:40 17:44 08:48 23:52 1300 1200 1100 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 14:56 En cuanto a las curvas de cocción del sistema automático mostradas en las gráficas 1 y 2, se observa que los comportamientos de las curvas reales con respecto a las teóricas no son las más idóneas, ya que se visualizan variaciones inadecuadas de temperatura. Esto no debería de suceder puesto que si se trabaja con un sistema automático, este debería controlar cualquier desbalance que ocurra en el proceso de cocción. A raíz de estas perturbaciones se realizaron unas series de interrogantes y evaluaciones tales como: Si realmente los actuadores que se encontraban en los puentes quemadores eran los ideales para el proceso ya que estos son los encargados de lograr que el miembro de cierre de la válvula se mueva. Esta interrogante se generó debido a que estos actuadores se quemaban mucho, es decir, casi nunca estaban operando y debido a esto el personal de instrumentación junto con los ingenieros de control y procesos evaluaron, con ayuda de un pirometro si todos los actuadores se encontraban en funcionamiento en ese momento. Es necesario de aclarar que estos actuadores pueden permitir un máximo de temperatura de 60 ºC[6]. y las temperaturas arrojadas a través de la experiencia eran de 90 a 120 ºC, lo que permite inferir que estos actuadores estaban operando de una manera forzada y que ese era el motivo por el cual se quemaban, y era uno de los entes que originaban que el Otra interrogante fue la de la válvula principal, si realmente era la indicada para trabajar con los actuadores existentes y que cantidad de presión de gas se debería de inyectar al proceso. Lo que conllevó a la realización de investigaciones y modificaciones hasta llegar al cambio de la válvula principal con una presión de entrada aproximadamente de 5 Psi. 06:00 Figura 1. Puente quemador sistema automático no se mantuviera en funcionamiento constante. Temperatura(ºC) rango es el sistema manual. Esto se debe a que el sistema manual es conducido manualmente por el operador, es decir, la presión del gas a los mecheros, es manejado manual y libremente por el operador. Esta entrada de presión se realiza como una prueba de ensayo y error, lo que significa que la mayoría de las veces no se tiene una presión exacta y esto genera que la curva de cocción real sobrepase o se mantenga por debajo de la curva real, obligando al operador a volver a calibrar el By-pass de la llave principal del puente quemador, tal como se observa en la figura 1. Así sucesivamente hasta obtener la presión ideal, pero esto a su vez genera cansancio para el operador por fatiga, y además causa daños irreparables en la cocción del ánodo. UNEXPO. K. Díaz, J. López. Correlación de las Propiedades Fisicoquímicas del Ánodo Cocido con la Temperatura final de Cocción en el Sistema de Control Automático en Horno II. 331 07:47:01 23:45:01 15:43:00 07:41:00 23:39:00 15:37:00 07:35:00 23:33:00 15:31:00 07:28:00 21:55:00 13:53:00 05:52:00 21:50:00 13:14:00 05:12:00 21:10:00 1300 1200 1100 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 13:08:01 Temperatura(ºC) Curva de calentam iento real Vs. teórica de la sección de horno 35-II con el controlador Tiem po(h) Curva real Curva teórica Gráfica Nº 18 Controlador en la sección 35-II En las Gráficas Nº 17 y 18, se observan que en la etapa de precalentamiento las linealidades entre las curvas no son del todo congruentes y esto se debe a lo explicado anteriormente, en cuanto a la etapa de manteniendo (Soaking time) se visualiza que la concordancia entre las curvas es bastante aceptable, ya que el error entre ellas fue aproximadamente de uno y dos grados por encima de los 1250 ºC. Es necesario manifestar que los factores antes explicados depende además del estado físico en que se encuentran las secciones, ya que mucha de estas se hallaban en un mal estado durante el estudio, tales como: coque calcinado pegado en las paredes, desprendimiento de los ladrillos refractarios, y ladrillos desgastados. Todos estos elementos provocan un eventual bloqueo del flujo de gas produciendo una inadecuada distribución del mismo en las secciones del horno, causando anomalías en el ánodo cocido. Estas observaciones se pueden apreciarse en las siguientes figuras. Figura N° 2 Desprendimiento de ladrillos refractarios. Figura N° 3. Coque calcinados alojados en las paredes refractarias. III.- CONCLUSIONES 1. El proceso de cocción en el sistema automático genera mejores resultados que el sistema de cocción en manual, a pesar de que el mismo presenta problemas de continuidad desarrollándose de manera intermitente durante el proceso de cocción del ánodo, debido posiblemente a la falta de actuadores. 2. Un desfase marcado entre las curvas de cocción reales y teóricas, determinan una distribución inapropiada de las propiedades fisicoquímicas del ánodo, encontrándose en la mayoría de los casos fuera de especificación para el sistema manual. 3. Para los casos de los ánodos bajo estudio cuyas propiedades fisicoquímicas se encuentran fuera de especificación, se ha determinado que las mismas van a depender tanto de la cocción del ánodo como de la calidad de la materia prima utilizada para su fabricación, en mayor magnitud, ya que para cocciones adecuadas las propiedades del ánodo deben estar dentro de las especificaciones establecidas. 4. Las fluctuaciones de temperatura significativas entre las curvas de calentamiento real con respecto a la teórica utilizando el sistema de control automático, generan alteraciones tanto a las propiedades fisicoquímicas que depende principalmente de la cocción como al proceso mismo, debido a que una diferencia significativa por debajo de la curva real de cocción implica un ciclo adicionar de Soaking Time, causando gastos de energía y consumo del horno, o en caso contrario, una sobre cocción conlleva al desecho del mismo, utilizándolo en algunos casos como cabos. 5. La implantación de controladores, es una buena alternativa de solución mientras se encuentran las posibles fallas en el Jornadas de Investigación 2012 UNEXPO. K. Díaz, J. López. Correlación de las Propiedades Fisicoquímicas del Ánodo Cocido con la Temperatura final de Cocción en el Sistema de Control Automático en Horno II. sistema de control, pero no seria una decisión permanente ya que el personal de instrumentación tendría que estar disponible las 24 horas del día para la instalación del mismo, disminuyendo la cantidad de horas hombre en los puntos necesarios. 6. La cocción del ánodo también depende del estado físico en que se encuentre las secciones del horno. IV.- REFERENCIAS [1] Norma ASTM C 135-66 1976. [2] Schneider J. P. Thermal Shock of Anodes: Influence of Raw Materials and Manufacturing Parameters. USA, Ligth Metals. Pág 715 – 727. [3] Norma ASTM C 611-67 1980. [4] Norma R & D carbón. ―Anodes for the Aluminun Industry‖ 2da Edición. (2006). Pag. 102. [5] Keller, F. “Fire distributión modificatión of a 48 sectiones Baking Furnace”. Light Metal. Editorial Highlights.. Perú. 1995. Pág. 701. [6] Colmenares, M. ―Sistema de Control Y Supervisión de Hornos II” Manual de operación del sistema. 2002. Pag 8. [7] Passino K. “Biomimicry of Bacterial Foraging for Distributed Optimization”. University Press, Princeton, NBew Jersey, 2001. Jornadas de Investigación 2012 332